分級燃燒技術的研究和應用
原創 2017-04-10 劉振海 水泥
我公司2 500 t/d生產線采用單系列5級旋風預熱器、Φ5.1 m×30 m管道式分解爐,于2014年12月新上SNCR脫硝系統,NOx排放值控制在400 mg/Nm3以下,氨水使用量在500 kg/h,由于大量的冷風和氨水噴入分解爐,熱耗增加約2~3 kgce/tcl,系統受到影響,熟料生產成本增加較多。為了降低能耗,減少氨水使用量,公司采用分級燃燒技術來降低NOx。經過改造調試,運行3個月減排效果良好,在不噴氨水的情況下,NOx排放降低50%~60%,使用少量氨水或有時停用氨水NOx排放濃度可以降至300 mg/Nm3以下,系統運行穩定。
1 分級燃燒技術的優勢
1)與工藝操作相結合,降低并還原窯內產生的熱力型NOx,抑制燃料型NOx的生成,可從源頭有效降低NOx的產生。
2)對生產線的正常生產運行和水泥熟料產質量無不利影響。
3)降低氨水用量或者停用氨水,減少生產運行成本。
4)工藝技術改造后,使運行參數得以優化,系統運行質量和穩定性得到提升,并有一定的節能效果,系統無額外運行成本。
2 技改方案設計理念
1)采用分級燃燒技術降低NOx生成量,同時優化分解爐的性能和效果。
2)對分解爐結構局部進行優化,使分解爐內的氣體流場和溫度場更加均勻、穩定、合理,提高分解爐性能。
3)在分解爐的合適部位分別配置“變流場分解爐燃燒器”和“復合流場分解爐燃燒器”,改善分解爐內煤粉混合、燃燒狀態,保證煤粉的充分燃燒,提高分解爐的能力,降低系統用煤量。變流場分解爐燃燒器內筒距可以調整,并配有外風可以根據燃燒情況進行調整;復合流場分解爐燃燒器的內筒固定配有凈風管。
4)配合分級燃燒系統技術原理,采用“精準平衡操作技術”,在運行中三次風管的閥門開度達到100%,在提高分解爐性能的情況下,保證分級燃燒的效果。
3 改造方案
將預熱器鎖風閥更換為微動型鎖風閥,該閥鎖風效果更好,可降低預熱器旋風筒之間的內漏風,提高分離效率,降低熱耗。對預熱器下料管撒料箱進行改造,提高生料的分散度。將窯頭煤粉燃燒器更換為低氮型燃燒器,降低一次風的用量。對篦冷機固定床進行技術改造,降低熟料流動速度,增加二次風溫,提高熟料急冷效果,降低出篦冷機熟料溫度。對入分解爐生料下料點和平臺進行改造,撒料臺距噴煤管1~1.5 m,提高生料粉的分散度。對三次風入分解爐管道位置和錐體尺寸進行改造,建立還原區(三次風管改造后抬高1 500 mm,分解爐柱體高度增加50 mm)。將分解爐煤粉由單層的兩個入爐點改造為上下兩層,每層兩個喂煤點。窯尾預熱器系統改造后情況見表1,分解爐的改造方案見圖1。表1 窯尾預熱器改造后參數
4 調試過程
調試初期,首先將窯頭燃燒器位置定位在窯中心線零點上面50 mm處,三次風閘閥開度由原來的30%提升至全開,分解爐上下兩層燃燒器用煤比例為4∶6,角度30°,同層兩根燃燒器的用煤比例5∶5,投料量逐漸加至額定產量。
運行中現場巡檢發現分解爐錐部有燒紅現象,窯皮由16 m縮短到14 m,窯皮脫落頻繁,燒成帶窯皮厚度不夠、不均勻、不結實。這樣一來系統稍有波動,熟料質量就不穩定,長期運行導致窯的耐火磚脫落。改進措施:在配料方面,要想提高窯皮的質量,首先要調整熟料的配料,配料方案的基本原則是,KH控制在0.90~0.91,SM控制在2.5~2.6,IM控制在1.5~1.6;窯速由3.6 r/min提高到3.9 r/min,實現薄料快燒;分解爐上燃燒器角度(與分解爐軸心線)由45°調整到30°,三次風閥開度由60%調整到100%,二次風溫控制在 (1175±25) ℃,二次風壓力控制在0~-50 Pa,分解爐錐體下兩根燃燒器的角度由45°調整到30°;上下兩層燃燒器用煤比例由1號∶2號∶3號∶4號=20%∶20%∶30%∶30%調整為1號∶2號∶3號∶4號=10%∶10%∶40%∶40%,窯頭燃燒器內外風比例由35%∶65%調整為40%∶60%,窯頭用煤量由6.1 t/h調整為5.2~5.4 t/h,分解爐用煤量由11.4 t/h調整到10.6~10.8 t/h(在同樣煤質的情況下),窯內空氣過剩系數控制在1.05,廢氣中O2濃度控制在2.0%~2.5%。經過一個月的調整,窯系統運轉正常,窯尾煙室、分解爐常年不結皮,窯產量穩定在3000 t/d,噸熟料標煤耗由112.85 kg下降到110.71 kg,NOx下降30%~40%。
5 經濟效益
改造后運行指標:改造后NOx排放濃度由950~1000 mg/Nm3下降到400~500 mg/Nm3,降幅52.63%;改造后噸熟料氨水用量由4.1 kg下降到1.1 kg,降幅73.2%;因氨水的使用量減少,使熟料熱耗也下降,節能減排明顯。
6 結束語
2015年4月分級燃燒技術改造投入運行后,脫硝效率可達到60%,窯用煤量比改造前下降2%~3%,熟料產質量得到很大程度的提高,窯熟料日產量穩定在2950 t/d以上,熟料28 d抗壓強度在58 MPa以上。窯系統技術操作參數的設定比較重要,操作人員要學習領會改造思想理念,適應改造后的精細化操作要求。分級燃燒技術是一項無需運行成本的脫硝技術,也是水泥行業節能減排降低NOx的一項技術創新,在改造的過程中還存在很多問題,還有提高效益的空間,需進一步探討和摸索。 作者:劉振海 作者單位:山東聯合王晁水泥有限公司 文章摘自《水泥》雜志2017年第2期